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雷广金(江苏省仪征化纤纺织厂) |
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陈明(江苏省纺织产品质量监督检测中心)
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王正虎(上海复纺纺织咨询服务有限公司)
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我们有充分的理由认为,目前国内许多浆纱设备在上浆机构,全机经纱伸长控制,烘燥方式和能力,机械、电气运行的可靠性等方面存在着许多不足。这些不足制约了机织产品的开发,严重影响了纺织企业参与市场竞争的能力。 我厂现使用的G142一200型浆纱机,是七十年代末投入使用的。近年来,虽然进行了浆槽由单浸双压改为双浸双压,并抬高浆槽,经纱平行进烘房;增加三只φ570烘筒提高烘燥能力等技术改造,并没有收到预期效果。如我厂生产的纯棉21sX 16s 128 X 60纱卡;T/C50/50 16sX 16sX16s 109 X 62纱卡等品种浆纱质量、机织效率仍不理想。 我们经过分析认为:我厂G142一200型浆纱机虽经改造,仍存在着压浆力低,且压浆力没有自动控制,全机经纱伸长大且无法调节控制;高经密品种卷绕张力大,使织轴卷绕时产生“打顿”现象,而且导纱花兰、导纱辊经常断裂,机械故障率高,严重影响了浆纱质量。为此,我厂邀请上海复纺纺织咨询服务有限公司的专家,对G142—200型浆纱机现状进行分析并实施技术改造,以解决企业生产发展的需要。 一、技术改造方案论证 电机直接驱动织轴卷绕,是高新技术在浆纱设备上的具体应用。国外新型浆纱机已经采用这种技术,国内浆纱机改造也有相似的应用实例。但是,不论是用交流变频电机还是直流电机驱动织轴巻绕,却不能采用线速度控制,或者采用简单地力矩控制方法。这样,织轴卷绕张力会产生较大的波动,织轴卷绕电机与主传动电机同步性能差,这些都不能很好的满足织轴卷绕恒张力的工艺要求。 |