|
GA301—240型浆纱机技术改造 |
|
王正虎(上海复纺纺织咨询服务公司) |
|
雷广金 (仪征化纤纺织厂) |
|
陈 明(江苏省纺织产品质量监督检测中心) |
|
GA301—240型双浆槽浆纱机,是国内比较先进的机型。但随着企业喷气织机的发展、织造品种档次的提高,该机在经纱退绕张力控制、压浆辊压力及控制形式、织轴卷绕机械性能、电气控制可靠性等方面已经难以适应生产的需要,而企业更新一台新型浆纱机往往需要几百万的投资。为此仪征化纤织纺厂会同上海复纺纺织咨询服务公司的技术人员,对GA301—240双浆槽浆纱机进行实地考察,制订并实施了技术改造工作。从去年十月该机技改后运行至今,生产实践证明,完全达到了技改预期目标。
一、GA301—240浆纱机技改方案 1、经纱退绕张力控制 技改前该机采用重锤加压的方式来进行经纱退绕张力控制。不但经纱退绕张力大,轴与轴张力差异也大,而且容易造成经轴翻身,纱线打扭产生断头。 技术改造取消了重锤加压,改为气动加压、PLC可编程控制。根据对经轴退绕全过程的测试,结合浆纱生产运行的特点,在不同的运行状态,自动施加相应的压力来控制经纱退绕张力,从生产实践证实,此方案实用可靠,效果良好。 2、高压上浆线性加压控制 原GA301浆纱机上浆机构采用双浸双压,第二压浆辊加压采用高、低速二级切换控制方式。压浆机构如图一所示。 1、压浆辊 2、上浆辊 3、平衡拉簧 4、加压气缸 此种加压机构及控制方式存在着如下的不足: (1)由于采用了平衡拉簧,容易造成上浆率左右不一致。 (2)压浆力偏低,一般最高压浆力仅6—8KN。 (3)二级切换加压控制,在高压区车速变化压浆力不变,导致上浆率随车速变化而波动。
图2:线速度与压出加重率的关系 |